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煤水比失调给水流量低保护动作MFT

煤水比失调给水流量低保护动作MFT

产品简介:A汽泵给水流量432t/h(再循环开度50%),电泵给水流量345 t/h(再循环未开),总给水流量645 t/h,给水压力13.59Mpa,主汽压12.85 Mpa。电动给水泵和A汽泵手动控制, B凝结水泵运行, A凝结水

  A汽泵给水流量432t/h(再循环开度50%),电泵给水流量345 t/h(再循环未开),总给水流量645 t/h,给水压力13.59Mpa,主汽压12.85 Mpa。电动给水泵和A汽泵手动控制, B凝结水泵运行, A凝结水泵备用, C、D磨煤机运行,总煤量73 t/h,CD层、EF层四支油枪运行,流量8.3 t/h,高、低旁已全关,高、低加投入运行,6KV A、B段母线由高厂变供电运行。锅炉四角切圆燃烧方式。

  13时53分,运行人员启动E磨煤机,运行正常,煤量10 t/h。13时57分逐渐增加E磨煤机煤量。

  13时59分,主汽压力上升至15.5Mpa,且还有上升趋势,此时给水流量由563 t/h开始下降,副值加大电泵转速,指令由45%增加至52%,给水流量仍下降,电泵再循环调门由31%强制到全开位,主给水流量继续降低,锅炉给水流量低保护动作(保护动作值539.5 t/h),13时59分08秒炉MFT,汽机跳闸。C、D、不夜城娱乐,E磨煤机及给煤机跳闸,燃油快关阀关闭,两台一次风机、A密封风机跳闸,汽机抽汽逆止门及电动门关闭,A汽泵及电泵跳闸。

  检查发现发变组逆功率保护未及时动作(62秒未动),发变组主开关没断开,6KV A、B段母线工作电源进线开关没有断开,备用电源进线开关没有联动合闸。14时00分12秒,主值手动拉开发变组主开关及6KV A、B段母线工作电源进线开关,厂用电没有切换成功, 6KV A、B段母线失电(注:此时灭磁开关、6kV工作电源进线分,快切装置来PT断线kV母线失电)。

  检查主机、A、B小机直流油泵,空侧密封直流油泵联启正常,空预器气动马达联启正常,柴油发电机联启正常,保安段母线恢复供电。

  保安段母线恢复供电后检查主机、A、B小机交流油泵,空侧密封交流油泵联启正常,手动停运主机和A、B小机直流油泵,空侧密封直流油泵。启动空预器主电机,气动马达联停。

  运行人员就地检查发现6KV母线 PT断线信号发出闭锁厂用快切,立刻手动合上6KV A、B段母线备用电源进线KV母线电源,启A闭式冷却水泵。

  14时19分,恢复380V厂用母线电源及负荷, 启A凝结水输送泵,低缸减温水及三级减温水投入,启B定冷泵正常。

  14时25分,主机转速在1600rpm,启A、C顶轴油泵正常,转速至“0”投连续盘车。完成停机操作和启动前的检查工作,10日22时20分锅炉点火,24时0分汽机“挂闸”冲转,11日0时42分机组“并网”。

  a)运行值班员给煤量增加较快,没有控制好“煤水比”,主汽压上升较快,使给水流量降低,电泵流量下降,再循环调门快开,使锅炉给水流量进一步下降。

  b)A汽动给水泵、电动给水泵再循环调整门调节特性差,经常发生卡涩,“自动”无法正常投入,低负荷给水流量较低,扰动时易造成再循环调整门快开,造成给水流量突降。

  1.此次事件暴露出发电运行部在人员技术培训上存在漏洞,人员培训不到位。具体体现在运行人员的岗位调整后,人员技术水平的培训上存在滞后,对热控逻辑了解不足,需要立即进行补课。

  2.此次事故暴露出运行调整水平较差,缺乏针对性的培训。当主要自动装置无法投入时,如何控制“煤水比”的平衡,如何维持给水流量的稳定,维持这一热力过程不因大的扰动而破坏。

  3.运行人员在执行运行规程上存在随意性,没有严格执行规程规定的操作程序和相关的变工况曲线.

  “给水控制原理”讲课。技术人员对近期出现的一系列典型事件进行分析,对运行值班人员进行讲课,并要有记录。3.

  成立技术攻关小组,对给水泵再循环门卡涩、调节特性差的原因及预防措施进行进一步分析落实。

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